由于威力巴流量計(jì)的特點(diǎn),廠3#焦?fàn)t的高爐煤氣流量檢測(cè)上試用了一套威力巴流量計(jì)。3#焦?fàn)t高爐煤氣的流量檢測(cè)以前是在機(jī)側(cè)和焦側(cè)各安裝了一套孔板式流量計(jì),但由于焦?fàn)t的生產(chǎn)特點(diǎn)導(dǎo)致這兩套孔板無(wú)法拆下清洗、檢修,只能定期利用高溫高壓蒸汽帶煤氣清掃取壓管路和取壓口。
這種清掃方法無(wú)法*清掃取壓口和孔板上的污垢,效果不理想,而且危險(xiǎn)性大,并且流量測(cè)量系統(tǒng)的故障率高,數(shù)據(jù)失準(zhǔn)現(xiàn)象多?;谝陨显?,并且為濟(jì)鋼高爐煤氣的流量檢測(cè)工作作示范性探索,經(jīng)多方考察、論證,決定在廠3#焦?fàn)t的高爐煤氣消耗量主管道上實(shí)驗(yàn)性安裝一套威力巴流量計(jì)。
(1)安裝
威力巴流量計(jì)可在線不停產(chǎn)安裝,與孔板相比可節(jié)省大量人力、物力和時(shí)間,工程焊接量?jī)H為一個(gè)Φ80mm左右的接頭,焊接工作量約為孔板的I/15。焊接完畢后,安裝一個(gè)球閥,利用手鉆在線開(kāi)孔,差壓變送器可直接安裝到威力巴流量計(jì)自帶的三通連接件上。其全部工作量是孔板的1/10左右,安裝費(fèi)用在孔板的1/5以下。差壓變送器差壓為520Pa。
(2)運(yùn)行狀況
威力巴流量計(jì)的傳感器部分對(duì)流體無(wú)壓縮,壓力損失極小,只產(chǎn)生很少的能量損失,而孔板對(duì)流體的壓縮很大,流體壓力損失也很大,造成很大的能量浪費(fèi),威力巴流量計(jì)的運(yùn)行能耗約為孔板的1%一5%左右。而且維護(hù)工作簡(jiǎn)單,維護(hù)量小,可在線不停產(chǎn)拆卸清洗。
廠3#焦?fàn)t高爐煤氣的威力巴流量計(jì)已穩(wěn)定運(yùn)行了兩年多,從這兩年的數(shù)據(jù)分析來(lái)看,運(yùn)行狀況令人滿意。兩年來(lái),平均每年在線不停產(chǎn)清洗一次,威力巴流量計(jì)的維護(hù)工作量為2人次各0.5工作日。以下將1997年孔板和1999年及2001年威力巴流量計(jì)檢測(cè)所得部分日累積量作一比較(隨機(jī)選取10天,每日累積量為早8:00-8:30人工抄數(shù)所得,而且生產(chǎn)無(wú)大的波動(dòng)。
由以上數(shù)據(jù)可以看出,威力巴流量計(jì)經(jīng)過(guò)兩年的運(yùn)行,其運(yùn)行狀況幾乎無(wú)變化,作為一種新型的流量檢測(cè)儀表,在高爐煤氣的流量檢測(cè)方面是比較可靠的,在廠3#焦?fàn)t高爐煤氣消耗量上的試運(yùn)行是成功的。